нс212лф1鏜銑機床是我公司90年代從俄羅斯進口的大型設備(主軸直徑220mm),機床投產后,y軸(主軸箱上下移動)一直達不到加工精度,主要有以下問題: 加工孔時,孔的中心高與要求的中心高偏差大,有時竟達1mm。 加工深孔時,所加工孔軸心線傾斜,平行度達不到要求。
1.立柱 2、3、5.夾緊塊 4.立柱導軌面b 6.立柱導軌面a 7.減壓閥 8.單向閥 9.電磁換向閥 10.主軸箱
圖1 機床y軸夾緊機構控制原理圖
1.塞鐵 2.改進的夾緊塊
圖2 改進后的y軸夾緊機構控制原理圖
1.夾緊塊本體 2.夾緊導軌 3、6.活塞 4、5.銅墊板
圖3 夾緊塊結構
針對這兩個問題,技術人員曾對機床各導軌水平度和垂直度進行了調整,效果不明顯。為此,筆者對操作者裝夾和校調工件進行了現場觀察和分析,發現操作者在機床y軸放松情況下(便于主軸箱上下移動)校調工件,校調好后,將y軸夾緊進行加工。這一現象引起筆者的注意。于是在y軸夾緊后,讓操作者再回到基準面進行校核,發現機床主軸“上翹”了0.8mm。這說明y軸夾緊引起了主軸偏移。機床y軸夾緊機構控制原理如圖1所示,其中電磁換向閥9控制y軸夾緊與放松,減壓閥7調節y軸各導軌的潤滑壓力。夾緊塊2、3、5對主軸箱3個方向夾緊。通過受力分析可知,夾緊塊3對主軸偏移影響zui大。 進一步研究,又發現主軸箱設計有一套平衡機構,當主軸滑枕(w軸)向外移動時,主軸箱重心也隨著前移。為了防止主軸“傾頭”,主軸箱上前端吊掛鋼絲自動收緊,其收緊力與機床主軸滑枕(w軸)位移量成正比,使主軸箱有“上翹”的趨勢,從而消除主軸滑枕下垂對加工精度的影響。由此來看,主軸箱與立柱導軌結合面a、b必須有一個合理的間隙,才能實現平衡機構的補償功能。當機床y軸夾緊后,夾緊塊3(位于主軸箱頂部)使主軸箱與立柱之間產生一個作用力,又由于主軸箱與立柱在作用力方向有間隙,從而使主軸箱在y軸夾緊后出現“翹頭”現象。 為了解決此問題,筆者對機床y軸夾緊方式和潤滑作出以下技術改進(圖2)。 拆除夾緊塊3,其間安裝楔形塞鐵,調整塞鐵使主軸箱與立柱導軌之間留有合理間隙。 在主軸箱上設計了一套夾緊塊,安裝位置如圖2所示,夾緊塊的結構見圖3。該夾緊塊采用雙面夾緊方式,其中夾緊導軌安裝在機床立柱上,其工作原理是通過夾緊塊中左、右5個活塞在壓力油的作用下,推動銅墊板使其壓在夾緊導軌上,從而達到夾緊的目的。 夾緊后產生有效的作用力為 f=10pmpd2/4式中:f——夾緊后產生的有效作用力,n ?——銅墊板與夾緊導軌之間的摩擦系數,取?=0.19 p——夾緊塊中的壓力油工作壓力,p=2mpa d——活塞直徑,d=80mm 通過計算得出夾緊后產生的有效作用力為19000n,而原夾緊機構產生的有效作用力為16000n,顯然滿足機床的夾緊要求。通過受力分析,改進的夾緊塊夾緊后使主軸箱在水平方向無作用外力。因而達到了改進的目的。 改進了機床y軸的潤滑油路(圖2),使y軸始終有油潤滑,主軸箱與立柱導軌面之間保持穩定的油膜剛度,減少了主軸箱夾緊后對機床精度的影響。另外還增設了主軸箱對立柱導軌面a、b的潤滑油路,以減少這兩導軌面的磨損。改進后當機床的w軸、z軸都伸出到zui大極限位置時,夾緊y軸,測得主軸向上僅偏移了0.01mm左右,可保證零件的加工精度。
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