0 引 言
昆明云內動力股份有限公司二車間2部承擔著整個集團公司的工裝、磨具和機床零部件的加工與制作,工裝、磨具需求量較大,工作量較為飽滿,提升工作效率和產能迫在眉睫。二車間以開展小時效率提升、工序間效率平衡為主要抓手,查找車間瓶頸工序存在的問題、查找機床開動率較低的設備進行原因分析,尤其是找出二車間2部1957年出廠的濟南二機生產的電器龍門刨床開動率極低、耗能高和產出少的特點。為此管理團隊提出了把龍門刨改數控龍門銑方案,獲得公司“小型技改項目”的支持,決定對其進行升級改造來降低能耗、提高機床開動率、提高工時及產值的產出。
1 改造方案論證與制定
(1)以車間自主改造為主,公司設備動力部為輔的公司內部改造機制;
(2)進行市場調研,充分吸收總結改造經驗,撰寫可行性分析報告;
(3)確立改造目標。節(jié)能50%及以上,提高改造后數控龍門銑的工作效率4~5倍;
(4)確定改造方案。①采用廣數gsk25i數控系統(tǒng),廣數交流電機替代老舊淘汰電機,特別采用175sjt-m380b(a4i)38 n·m,6 kw是替代60 kw直流高耗能電機+2 kw的冷卻風機。②采用hdx31a+上銀滾珠絲桿r32-5k5-fdc-490-715-0.008電動升降的15 kw銑削頭替代2個z向刨頭;③采用加長的4.82 mr70-10k5-fdc-2674-4820-0.008上銀滾珠絲桿替代齒輪齒條傳動的工作臺x向移動;④采用上銀滾珠絲桿r55-12k5-fdc-1395-2361-0.008替代橫梁的y向移動;⑤電氣與機械配合實現數控三軸聯(lián)動。
(5)向公司提交可行性分析報告,提出立項申請,公司批準按“小型技改項目”實施。
2 工作原理
系統(tǒng)上電→人工上料→手動裝夾工件→手動換刀→啟動銑頭箱主軸→人工操作利用手脈實現銑頭橫向(y向)及上下向(z向)的對刀→數控編程及修改程序坐標位置坐標→切換為自動狀態(tài)→工作臺以快進轉工進前后向(x向)銑平面至第一刀位置→銑頭y向移動小于刀盤直徑的距離→銑頭利用數控加工程序實現工作臺x向來回運動銑面直至銑完工件整個平面為止→銑頭根據加工數控程序z向自動返回初始位置→工作臺快退退至x軸初始位置→銑頭主軸自動停止→人工下料。
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