傳統機床配套的電控系統以繼電器、接觸器的硬接線為基礎,技術上比較落后,特別是其觸點的可靠性問題,直接影響了產品質量和生產效率。介紹應用plc對z3050搖臂鉆床電控系統進行技術改造的方法。
一、引言傳統機床控制系統基本上采用交流繼電接觸器控制方式,可靠性較差。存在觸點壽命低、故障率高、線路維護困難等缺點。可編程序控制器(plc)是以微處理器為基礎,綜合計算機技術、自動控制技術和通訊技術發展起來的一種工業自動控制裝置,應用靈活、可靠性高、維護方便。應用plc對傳統機床控制系統進行改造可取得良好效果。本文試探討應用三菱公司的fx2n-32mr型plc對z3050型搖臂鉆床的繼電-接觸器控制線路進行改造的方法。
二、問題的提出
z3050型搖臂鉆床主要由底座、內立柱、外立柱、搖臂、主軸箱、工作臺等組成。為簡化傳動裝置,搖臂鉆床的運動部件使用多電機拖動,共有四臺電動機:主軸電動機m1,搖臂升降電動機m2,液壓泵電動機m3,冷卻泵電動機m4。
主軸箱上裝有4個按鈕:sb1、sb2、sb3與sb4,它們分別是主軸電動機停止、起動按鈕,搖臂上升、下降按鈕。主軸箱移動手輪上裝有2個按鈕sb5、sb6,分別為主軸箱、立柱松開按鈕和夾緊按鈕。
(一)z3050搖臂鉆床的電氣控制線路分析(如圖1)
1.主軸電動機m1的控制
按起動按鈕sb2→接觸器km1吸合并自鎖→主軸電動機m1啟動運行,同時指示燈hl3顯亮。按停止按鈕sb1→km1釋放→m1停止,同時指示燈hl3熄滅。
2.搖臂升降控制
按下上升點動按鈕sb3→時間繼電器kt線圈得電→搖臂上升到位后,松開按鈕sb3→km2和kt同時斷電釋放→m2停止,搖臂停止上升→由于kt線圈失電,經1~3秒延時,其延時閉合的常閉觸點復位→km5吸合→液壓泵電機反轉→壓力油經分配閥體進入搖臂的“夾緊油腔”搖臂夾緊。同時,活塞桿通過彈簧片使sq3的動斷觸點斷開→km5斷電釋放→液壓泵電機停止,zui終完成搖臂的“松開-上升-夾緊”的整套動作。
搖臂的下降由sb4控制km3,啟動m2反轉來實現,與搖臂上升過程類似。
其中,搖臂的松開及夾緊到位分別由行程開關sq2及sq3的動作發出信號。搖臂升降的上下限位保護分別由sq1及sq5實現。kt為斷電延時型時間繼電器,其作用是在搖臂升降到位后,延時1~3s再起動m3將搖臂夾緊。
3.立柱和主軸箱的夾緊與松開控制
sb5和sb6分別為松開與夾緊控制按鈕,由它們點動km4、km5,去控制m3的正、反轉,由于sb5、sb6的動斷觸點(5-21-22)串聯在ya線圈支路中。所以在操作sb5、sb6點動m3的過程中,電磁閥ya斷電,液壓泵供出的壓力油進入主軸箱和立柱的松開、夾緊油腔,而不進人搖臂松開夾緊油腔,進而推動松、緊機構實現主軸箱和立柱的松開、夾緊,同時“松開/夾緊指示燈”hl1或hl2亮。
(二)控制線路的常見問題
z3050型搖臂鉆床的工作過程是由電氣、機械、液壓系統配合實現的。由于采用交流繼電接觸器控制方式,繼電器、接觸器控制線路部分故障率較高,這是造成經常待機維修的主要因素。例如:若時間繼電器kt線圈斷線,或其動合觸點閉合時接觸不良,則可導致搖臂松開的電路故障;若接觸器km4主觸點接觸不良,或km5的動合互鎖觸點接觸不良等則會使主軸箱和立柱的松開不正常等等。
此種常見故障可由器件本身故障造成,也可由觸點老化、連接點接觸不良等線路故障造成。若采用可編程序控制器用程序來實現控制功能,即用“存儲邏輯”取代繼電器-接觸器系統的“接線邏輯”,則在控制電路中,不存在觸點老化,觸點接觸不良,接點虛焊等現象,具有很高的可靠性。下面就試述用plc對其進行控制線路的改造的方法。
三、用plc進行控制線路的改造
(一)分析控制對象
前面已分析了機床控制系統的動作過程。在用plc控制系統時,為節省i/o點,主軸電機的過載保護熱繼電器fr1及液壓泵電機的過載保護熱繼電器fr2的動斷觸點串聯接入plc,共用一個輸入點。冷卻泵由組合開關qs2直接啟動,不接入plc。各指示燈與相應的接觸器并聯輸出或直接由相應開關控制,不單獨占用輸出點。
(二)plc選型及分配i/o點
根據控制系統的i/o點數量的情況,選用三菱公司的fx2n-32mr型plc。i/o設備及i/o點分配如表1所示。
(三)外部接線圖
為了提高信號的準確性,避免由于機器機械振動等原因使常閉觸點脫開而給出錯誤指令,plc輸入端的信號元件sb1,sq1,sq5,sq2,sq3等在傳統控制線路中使用常閉觸頭的,都改用常開觸頭,而在plc的程序中做相應調整。
(四)程序設計
由于搖臂上升和下降都需要先松開搖臂,同時也都受“升降限位→開關”的限位保護,所以可以用這些條件去控制plc內的一個虛擬輔助繼電器m,使其成為有人按下搖臂上升或下降按鈕(發出搖臂升降命令)的標志,從而簡化后續程序的設計。
另外,前文已經分析:在搖臂上升的控制中,按下sb3使搖臂上升到所需位置后,松開sb3則搖臂停止上升。同時時間繼電器kt斷電釋放,經1s-3s時間的延時后,其延時閉合的觸點動作閉合使液壓泵電機反向旋轉,zui終使搖臂夾緊(下降過程類似)。因而程序中需要一個“斷電延時型”的時間繼電器,而plc里的時間繼電器都是屬于“通電延時型”,所以需要通過一個程序段構造一個“斷電延時型”的時間繼電器。
如圖3所示,m0得電閉合后,m1得電并自鎖,而t0受m0的封鎖不能得電;m0斷電后,其常閉觸點復位閉合,t0得電開始定時,定時時間到了之后,t0的常閉觸點才動作斷開,這時m1才失電;即t0成了一個“斷電延時型”的時間繼電器,m1也有了“失電延時斷開”的功能。
根據上述的分析及原來的繼電器系統控制線路圖,結合“翻譯法”可以很方便的設計出plc的梯形圖。
(五)調試運行
寫好程序后,先利用計算機軟件模擬運行,修改、完善程序,確定能實現原線路的各種功能后,再與機床聯機調試運行。
四、結束語
改造后的機床plc控制系統比原來的繼電接觸器控制系統有如下優點:用程序實現器件的“軟連接”,節省了電氣元件、導線等材料,減少了硬件接線的工作量,縮短設計周期;plc控制系統便于運行監控,檢查和排除故障,減少平時維護的工作量;提高了控制系統的可靠性和抗*力,降低了故障率。
可編程序控制器應用靈活、編程容易,應用plc對傳統控制方式的機床進行改造可取得良好的效果。目前已廣泛應用于傳統工業技術改造和工業新產品的設計中。
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